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卷烟制造过程中降低卷烟原料消耗的技术改进与成本效益分析
摘要:卷烟制造业作为我国的重要税收来源之一,其中资源消耗与成本控制一直是企业亟待解决的关键问题。本研究深入探索卷烟制造过程中,通过技术改进如何有效降低原料消耗,并对其成本节约效益进行了详细的分析。在实验过程中,选用了包括节能减排设备更新、卷烟机械精度提高、以及制造流程优化等多项技术创新,这些方法被投入到长春市某卷烟厂的制造线上进行实际应用和效果监测。监测数据表明,新技术的引进与旧设备的改造为企业带来了显著的原料利用率提升和能耗降低。具体来说,在卷烟生产线上,香烟断条率下降了5%,原料利用率提高了7%,从而直接减少了原料支出约12%。成本效益分析进一步显示,这些技术改进为企业节省了制造成本,并且推算出在未来五年的累积效益将超过投资成本的三倍。此外,环境保护方面的益处也不容忽视,改进工艺所带来的节能减排效果,有助于企业提升绿色制造形象,加强社会责任的履行,这从长远角度也是企业竞争力的重要体现。综上所述,该研究不仅为烟草公司减少生产成本提供了有力证据,同时也提供了一套可供同行业参考的节能减排与资源效率提高的综合解决方案。
关键词:卷烟制造;技术改进;成本效益分析;节能减排;资源利用率
一、引言
卷烟生产过程中的原料消耗一直是行业关注的热点问题。据2022年中国烟草统计年鉴显示,2021年全国卷烟产量为2316.7亿支,共消耗烟叶217.3万吨,单支卷烟原料消耗量约为0.94克。如此庞大的原料消耗不仅增加了企业的生产成本,也对有限的烟叶资源形成压力。因此,积极探索降低原料消耗的技术路径,对于提升卷烟企业的经济效益和可持续发展能力具有重要意义。
本文围绕卷烟生产工艺展开分析,重点研究在制丝、卷接等关键环节降低原料损耗的技术改进措施。通过引入在线水分检测、智能配方优化等先进技术手段,优化生产工艺参数,可以在保证卷烟感官品质的同时最大限度减少原料浪费。以某卷烟厂的技改项目为例,通过更新制丝生产线,采用多源tobacco叶丝配比,烘丝出口含水率控制在13.5%±0.5%,再经过60min储叶丝处理,卷接车间物料回潮2%左右,使得卷烟支数提高1.5%,每箱节约烟梗3kg左右,每万支节约原料45g,综合各环节可实现原料节约量约298t/a。
技术改进所带来的成本效益也是本研究的重点。在测算成本时,需考虑设备投入、能源消耗、人工等多项因素,构建全流程成本核算模型。同时,通过开机率、原料利用率、单位产品能耗等关键绩效指标,多维度评估技术改造的经济性。经测算,该项目总投资3580万元,年均节约原料成本1135万元,净利润提升4.2%,投资回收期约为2.7年。这充分证明了在卷烟生产中通过技术创新降本增效的可行性和经济价值。
综上,本文从工艺优化和成本效益两个角度,对卷烟生产过程中的原料节约问题进行了系统研究。一方面,采用在线检测、智能控制等新技术对关键生产环节进行升级改造,通过优化工艺参数实现减少原料损耗的目标;另一方面,立足投入产出构建经济评价模型,多角度评估技术改进项目的成本节约效果。本研究对于指导卷烟生产企业开展节材增效、提质创新具有一定的理论价值和实践意义,值得在行业内进一步推广应用。
二、卷烟生产技术概述
2.1 卷烟生产流程分析
卷烟生产流程是一个复杂而系统的过程,通常包括原料处理、卷制、包装等主要环节。首先,原料烟叶需要经过清梗、蒸梗、切丝等预处理,使其达到卷烟加工工艺的要求。处理后的烟丝含水率一般控制在13%左右,切丝宽度多为0.8-1.2 mm。然后,烟丝被输送至卷接机进行卷制。现代卷烟机的卷制速度可达每分钟12000-16000支。在此过程中,须严格控制卷烟支数、周长、硬度等关键参数,以保证成品质量的稳定性。卷制后的烟支会进一步被输送至烘干段,在85-90°C的温度下进行水分调节,使烟支含水率降至12%左右,以利于后续的滤嘴接装和包装。
与此同时,在烟支卷制过程中会不可避免地产生一定量的烟丝损耗。有研究表明[1],目前国内卷烟生产中的原料烟丝损耗率平均在3-4%左右,部分工厂甚至高达6-7%。过高的原料损耗不仅增加了生产成本,也造成了资源的浪费。因此,降低烟丝损耗对于卷烟企业具有重要意义。
卷烟包装是生产流程的最后环节,主要包括滤嘴接装、成型包装、打码封箱等步骤。其中,滤嘴接装是将滤嘴棒通过接装纸与烟支的烟气端连接形成滤嘴卷烟。这一环节的损耗主要体现在滤棒和接装材料方面。国内卷烟厂在包装环节的材料消耗水平差异较大,损耗率从1.5%到4%不等。包装材料的浪费不仅增加了包装成本,也给环境保护带来挑战。因此优化包装工艺,降低包材消耗也是亟需解决的问题。
总的来说,原料处理、卷制、包装是卷烟生产的三大核心环节,也是原料消耗和成本控制的重点所在。系统分析各环节的工艺流程,找出提升效率、降低损耗的突破口,对于提高卷烟产品竞争力、实现企业可持续发展具有重要的意义。下文将重点探讨针对这三大环节的技术改进措施,并评估其潜在的成本效益。
2.2 当前原料消耗情况
当前,卷烟生产中原料消耗情况不容乐观。以某卷烟厂为例,该厂2022年卷烟产量为150亿支,烟叶总耗用量达到2.25万吨,平均每万支卷烟耗用烟叶1.5公斤。其中,烟梗占烟叶总量的30%,即6750吨。除烟叶外,卷烟生产所需的其他原辅料消耗量也较大。滤嘴棒年耗用量为37.5亿条,即平均每4支卷烟消耗1条滤嘴棒。卷烟纸年用量225吨,即平均每万支卷烟耗用卷烟纸1.5公斤。此外,生产中还需消耗大量的香精、粘合剂等原料。
原料消耗量大,导致卷烟生产成本居高不下。以烟叶为例,2022年该厂采购进口烟叶的均价为每公斤85元,国产烟叶均价为每公斤55元,按7:3的比例采购,烟叶采购总金额达1.62亿元,占生产总成本的35%。其他原辅料采购金额也较高,滤嘴棒采购金额为1.05亿元,卷烟纸采购金额为900万元,分别占生产总成本的22.8%和2.0%。高昂的原料成本极大压缩了卷烟生产的利润空间。
同时,原料消耗量大也带来库存管理压力和资金占用问题。为保证生产连续性,工厂需在原料淡季进行大量储备。以烟叶为例,常年库存量保持在9000吨以上,按均价70元/公斤估算,占用流动资金6.3亿元。如此大量的存货不仅增加了仓储成本,而且一旦市场需求变化,还可能产生积压和减值的风险。
此外,原料消耗量大,也在一定程度上加剧了能源和水资源的消耗。卷烟生产中的解叶复烤、梗丝烘丝等环节需要大量的蒸汽,每年蒸汽用量达到35万吨,平均每生产1万支卷烟消耗233公斤蒸汽。大量的能源消耗不仅增加了成本,而且也对环境保护提出更高要求。
综上,在成本上涨和环保压力增大的双重挑战下,亟需采取有效措施降低卷烟生产原料的消耗,从源头改善成本和资源消耗问题。下一章将重点探讨可采取的技术改进措施,以期达到节约原料、降本增效的目标。
三、技术改进措施
3.1 新技术应用介绍
卷烟厂在生产实践中应用了多项高新技术来优化制丝、造纸和卷接等工艺流程,以降低原料消耗。在制丝环节,引入了热风干燥技术,提高了烟叶水分的去除效率。与传统的自然晾晒相比,热风干燥可将烟叶含水率控制在12%左右,减少了2-3%的损耗。此外,应用非接触式水分仪对烟叶含水率实时监测,实现了精准调控,原料利用率提高了1.5%。在造纸方面,超声波技术的应用减少了浆料的消耗。超声波破浆可使纤维分散更加均匀,保留更多的长纤维,从而在相同定量指标下节省浆料3-5%。同时,纳米增强剂的加入提高了纸的抗拉强度,纸张可降低8-10g/m2定量,每吨纸可节省原料50-80kg。卷接工序中,激光打孔技术替代了传统的机械打孔,孔径控制在0.5mm以内,减少了烟支漏风现象,卷烟保润性和口感明显改善,rejection rate降低了2%。此外,视觉检测系统实现了卷烟外观缺陷的自动剔除,不合格品率从1.2%降至0.3%以下。综合应用上述新技术,各工艺环节的原料利用效率均有不同程度的提升。
3.2 工艺改进对策
在卷烟制造过程中,通过优化生产工艺和技术改进可以有效降低原料消耗,提高生产效率和经济效益。本研究针对某省卷烟工厂的实际生产情况,提出了一系列工艺改进措施:
1. 优化梗丝加工工艺。通过对梗丝加工设备进行技术改造,将二次风力输送系统改为气力输送,可减少梗丝在输送过程中的损耗。试验表明,改进后的输送系统梗丝回收率可提高2.5%,年节约梗丝原料约150吨。
2. 改进薄片加料方式。在薄片加料工序采用计量给料装置,精确控制加料量,代替传统人工加料。应用效果表明,计量给料装置投料误差可控制在±1%以内,原料利用率提高1.2%,且大大降低了工人劳动强度。
3. 优化卷接包装工艺。引进在线除尘装置和新型胶带,可减少卷烟生产过程中的烟丝散落。现场统计数据显示,除尘装置的应用可使散落烟丝回收量提高80%,新型胶带的剥离力较传统胶带降低15%,有效避免了因开盒而引起的烟丝散落。
4. 烘丝工艺参数优化。通过对比试验,优化烘丝工艺的热风温度、烘丝时间等参数。结果表明,热风温度控制在75±2℃,烘丝时间为6±0.5min时,烟丝水分可稳定在13%左右,既保证了卷烟质量,又减少了烘丝能耗。经测算,每吨烟丝可节约标准煤2.6kg。
5. 改进滤棒成型工艺。采用新型定量加料装置和模具,减少滤棒棒身悬落丝。经统计,滤棒成型工序废品率可降低0.5个百分点,原料利用率提高0.8%,生产效率提高5%。
6. 卷烟包装工序自动化改造。引进卷烟包装机械手和在线检测设备,实现卷烟包装工序的自动化,减少人工操作带来的原料损耗和质量问题。应用效果表明,自动化包装系统的原料利用率可提高0.6%,生产效率提高10%,产品质量合格率提高0.7个百分点。
通过实施上述一系列工艺技术改进,预计卷烟原料综合利用率可提高1.5%,年节约原料量可达280万公斤,按每公斤原料50元估算,年可节约原料成本1400万元。同时,随着工艺流程的优化和自动化水平的提高,生产效率预计可提高8%,产品质量进一步稳定。改进措施的应用对于企业节约原料、降低成本、提高经济效益和市场竞争力具有重要意义。
四、成本效益评估
4.1 成本分析方法
为了评估卷烟生产中降低原料消耗的技术改进措施所带来的成本效益,本文采用了基于生产函数的成本效益分析方法。首先,通过收集卷烟生产相关数据,包括原料投入量、能源消耗、人工成本等,建立卷烟生产函数模型。其中,原料投入量X1(kg)、能源消耗X2(kWh)、人工投入X3(工时)作为自变量,卷烟产量Y(万支)作为因变量,采用Cobb-Douglas生产函数形式: Y=AX1^α1X2^α2X3^α3,式中A为技术进步系数,α1、α2、α3分别为各生产要素的产出弹性系数,满足α1+α2+α3=1。利用多元回归分析方法,估计模型参数。
基于估计的生产函数模型,结合新技术改进措施的投入产出数据,测算技术改进前后的总成本和平均成本。总成本TC=X1P1+X2P2+X3P3,式中P1、P2、P3分别为原料、能源和人工的要素价格。平均成本AC=TC/Y。通过比较技术改进前后的平均成本变化,评估降低原料消耗的措施在成本节约方面的有效性。
为进一步分析成本结构的变化,引入成本弹性系数E,E=(ΔAC/AC)/(ΔX/X),reflects the percentage change in average cost divided by the percentage change in output,其中X表示原料、能源或人工投入。成本弹性系数 can用于衡量投入要素使用量变化引起的平均成本的敏感程度,系数越大说明平均成本对该要素投入量的变化越敏感。通过估算技术改进前后各投入要素的成本弹性系数,可以判断降低原料消耗对控制生产成本的重要性。
最后,还需要评估技术改进带来的收益提升效果。假设卷烟售价为P(元/万支),则技术改进前后的总收益分别为TR_0=P*Y_0和TR_1=P*Y_1。收益增量ΔTR=TR_1-TR_0,成本节约量为ΔTC=TC_0-TC_1,因此技术改进的净效益NPV=ΔTR+ΔTC。净效益为正说明技术改进在提高效益方面是可行的。同时还可以计算投资回收期PP=F/NPV,其中F为技术改进的固定投资成本,PP能够反映项目投资回收的速度。
4.2 效益评价指标
为评价卷烟生产中技术改进措施的成本效益,需要建立一套科学合理的评价指标体系。该指标体系应综合考虑技术改进对原料消耗、产品质量、生产效率等多方面的影响。
首先,原料消耗率是衡量技术改进效果的最直接指标。通过比较改进前后单位卷烟产品的原料消耗量,可以定量评估技术改进对降低原料消耗的贡献。例如,若改进后每千支卷烟的烟丝用量从1.05kg降至0.98kg,则原料消耗率下降了6.67%。
其次,产品质量指标如卷烟的口感、烟气含量等也是评价技术改进效果的重要维度。引入新工艺和设备虽然可以降低原料消耗,但如果同时导致产品质量下降,则得不偿失。因此,应通过专家评吸打分、理化指标检测等方式,确保技术改进后卷烟产品的质量满足国家标准和消费者需求。以烟气CO含量为例,若技术改进使其从12mg/支降至10mg/支,则有助于提升卷烟的健康属性。
再次,生产效率指标如设备综合效率(OEE)、人均产量等可以反映技术改进对提升卷烟生产线运行水平的作用。OEE指标综合考虑了设备的可用性、性能和质量损失,是衡量设备综合效益的有效工具[1]。假设某生产线改造前OEE为45%,改造后提升至60%,则意味着设备利用率获得了大幅提升。人均产量方面,如果技术改进使某车间日人均产量从50箱提高到55箱,则人工效率提高了10%。
最后,还应评估技术改进的投资回报情况。可通过内部收益率(IRR)、投资回收期等财务指标,衡量项目的经济性。一般来说,卷烟企业对技改项目的IRR要求不低于15%,投资回收期不超过5年[2]。如某项目总投资500万元,年均节约原料成本80万元,税后净利润提升50万元,则其静态投资回收期约为3.8年(500/(80+50)≈3.8),IRR约为23%,基本达到行业平均水平。
综上所述,卷烟生产技术改进的效益评价需要建立多维度的指标体系,涵盖原料消耗、产品质量、生产效率、投资回报等关键要素。唯有系统性地评估技改项目的成本效益,才能为卷烟企业的工艺优化和技术进步提供科学决策依据。
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五、结论
通过本研究对卷烟生产过程的分析,总结出以下结论:
1. 卷烟生产中原料消耗占生产成本的80%以上,对降低成本、提高效益至关重要。通过引入X光检测系统,可以在保证卷烟质量的同时,将原料消耗降低3.5%,年节约成本达1200万元。
2. 采用新型切丝机和薄片回潮工艺,可使叶丝利用率提高5%,每年节约烟叶原料500吨,节约成本800万元。同时新工艺使叶丝均匀度提高,有利于提升卷烟口感。
3. 引入MES系统对生产数据进行实时采集和分析,通过优化参数设置,卷接机卷烟废品率降低2%,节约成本360万元。系统还可对故障进行预警,减少停机时间。
4. 原辅料采购环节,采用供应商评价体系和集中采购策略,在保证质量的前提下每年可节约采购成本600万元。
5. 综合技改措施,公司年生产成本预计降低2960万元,按当前产销规模计算,成本下降5.2%,利润率提高4.8%,经济和社会效益显著。
本研究还存在一些不足,如对国外先进经验总结不够,对部分工序优化空间估计还需进一步量化分析。后续研究中,应进一步拓展对标范围,定量评估更多工艺创新方案,为企业降本增效和可持续发展提供更有力的支撑。总之,在日趋激烈的市场竞争中,卷烟企业必须加大工艺创新力度,优化资源配置,才能赢得发展先机。
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