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基于 Fe0/H2O2 协同催化氧化的印染废水深度处理及机理研究

王志军
  
扬帆媒体号
2025年115期
江苏博恩环境工程成套设备有限公司 江苏南京 210000

摘要:针对印染废水高色度、难降解等特点,研究采用 Fe0/H2O2 协同催化氧化体系进行深度处理。该方法通过 Fe?还原及 Fenton 反应生成?OH,有效降解有机物。实验表明,在铁屑/碳粒比 25:1. 、H?O? 150mg ?L-1 、pH 4.8、反应 30min 条件下,脱色率超 98% ,CODCr 去除率达 78‰ 。同时,该体系用于处理制药废水,COD 和氨氮去除率分别达 85.52% 和 84.56% 。相比传统工艺,Fe?/H?O?体系具备更强的脱色与污染物去除能力,应用前景广阔。

关键词: Fe0/H2O2 ;协同催化氧化;印染废水;制药废水;脱色率;COD 去除率;氨氮去除率

一 引言

印染与制药废水因高 COD、难降解及复杂成分成为水处理难题。传统工艺处理效果有限,高级氧化技术如 Fenton 法虽有效但成本高。Fe-C 微电解耦合 H₂O₂构建协同催化体系,实现高效脱色与 COD去除;Fe⁰/H₂O₂则通过原位生成 Fe²⁺提升氧化能力,降低铁泥产生,为难降解废水提供经济高效的新型处理路径。

二 材料与方法

2.1 实验材料

实验用印染、制药废水取自广州番禺一家印染厂和某企业二沉池制药废水,废水特性为:印染废水色度 650 度,CODCr468mg·L-1 ,pH9.0, SS350mg⋅L-1 ,特性为色度高、成分复杂、生化性差等;制药废水 COD22300mg/L , NH3-Nl204mg/L ,pH6.1–7.5,污染物浓度高、浓度波动较大,含有大量有毒物质。实验使用材料有工业铁屑经预处理后用于催化氧化等(粒径 2AA-4mm )、石墨碳粒(粒径 2-3mm ),还有 27% 工业级 H2O2l 以及各种分析纯试剂等。

2.2 分析方法

选取不同方法进行废水处理效果的评价。针对印染废水,通过自制的 Fe-C- H2O2 协同催化氧化反应柱(150mL)装填冲洗后的铁粉和石墨碳颗粒,在控温循环过程中进行催化氧化反应,通过 721 型分光光度计测定色度,用 pH 计测 pH,COD 测定仪测有机物变化;针对制药废水,反应于 25%±1% 、常压条件下,取 100mL 的水调节 pH 值后加入 Fe₀,振荡反应后加入 H2O2 氧化,然后 pH 调至中性使之发生 Fe³⁺的混凝沉淀,滤膜过滤,重铬酸钾法测定 COD,水杨酸分光光度法(GB7481-87)测定氨氮(标准曲线 A=0.06015C+0.02582, R2=0.9952 )。对照实验表明,单独 Fe₀还原或者 H2O2 氧化,对 COD 和氨氮的去除率均低于 25% 和 27.6% ,表明了 Fe0/H2O2 协同催化氧化对处理复杂稳定的有机物的必要性。

三 Fe0/H2O2 协同催化氧化性能

3.1 废水处理效果

Fe Γ0/H2O2 协同催化氧化体系在处理高色度、高 CODCr、成分复杂且生化性差的印染废水和制药废水中展现出显著效果。该技术基于 Fenton 反应原理,通过 Fe/C 微电解体系持续释放 Fe²⁺,与外加 H2O2 形成协同催化作用,产生大量高活性羟基自由基 (σ⋅OH) ),从而有效降解难生物降解的有机污染物。以某印染废水为例,在铁屑/碳粒质量比 25:1、 H2O2 投加量 150mg⋅L-1 、反应 30min 、 pH=4.8 条件下,脱色率超 98% ,CODCr 去除率达 78% ;相较传统 Fe-C 微电解法,该体系不仅提升处理效率,还可减少因中间产物导致的返色风险,同时降低后续处理负荷。在制药废水实际应用中,当 Fe₀投量为 0.2g/L,H2O2# 10mmol/L、pH=3、反应时间 60min 时,COD 及氨氮去除率分别达 85.52% 与 84.56% ,表现出对复杂有机物的高效矿化能力。此外,该工艺具有操作简便、反应快速、不产生二次污染等优势,适用于高浓度难降解有机废水的预处理阶段,有助于提高废水可生化性,为后续生化处理创造有利条件,具有良好的工程应用前景。

3.2 影响因素分析

Fe /H2O2 协同催化氧化体系的处理效果受反应时间、pH 值、Fe₀和 H2O2 投加量及废水初始浓度等多因素影响。实验表明,在 Fe₀ 0.2g/L 、 H2O2 10 mmol/L、pH 4、废水稀释 10 倍条件下,COD和氨氮去除率随反应时间延长在 60min 达峰值,过长反应时间反而降低效率;最佳 pH 为 3,此时 COD 与氨氮去除率分别为 85.96% 和 84.53% ,过高或过低 pH 均抑制反应;Fe₀投加量以 0.2g/L 为宜,过量会引发 Fe²⁺/Fe³⁺副反应,影响自由基生成; H2O2. 增至 10mmol/L 后去除率趋于稳定,过量反而抑制氧化过程;废水稀释至初始浓度 2000-4000mg/L (即稀释 10–20 倍)时处理效果最优,浓度过高或过低均不利。此外,pH调节对 Fe₀腐蚀及 H2O2 分解具有关键作用,酸性条件可促进 Fe2 ⁺释放并激活 H2O2 生成羟基自由基,但强酸环境亦可能导致 H2O2 无效分解,削弱氧化能力。Fe₀投加量不足则活性位点有限,限制电子转移速率,影响污染物降解效率。同样, H2O2 浓度过低无法满足自由基生成需求,而过量则会与 Fe²⁺发生竞争反应,降低系统氧化能力。废水浓度过高将增加体系复杂性,干扰自由基与污染物的有效接触,反之浓度过低则可能导致药剂浪费,降低经济性。综上,各参数需协同优化,以实现 Fe0/H2O2 体系在高浓度有机废水处理中的高效稳定运行。

四 反应机理探讨

4.1 自由基作用机制

在 Fe0/H2O2 协同催化氧化处理印染废水过程中,羟基自由基(·OH)作为核心活性物种发挥关键作用。其氧化电位高达 2.8V ,具有极强的氧化能力,可通过断键、取代、电子转移等多种反应机制,将结构稳定、难以生物降解的有机污染物有效破坏,转化为易降解的小分子中间产物,最终矿化为 CO2 和 H2O 印染废水由于含有大量难降解的合成染料、助剂及表面活性剂等复杂成分,通常表现出高色度、高 CODCr、毒性大及生化性差等特点,属于典型难处理工业废水。因此,开发高效、稳定的深度处理技术至关重要。 Fe Γ0/H2O2 体系凭借其产生·OH 的能力,在印染废水处理中展现出良好应用前景。在酸性条件下,零价铁 )与 H+ 发生反应生成 Fe2 ⁺和 ΠH2 ,释放的 Fe2 ⁺进一步与 H2O2 反应进行 Fenton 反应,持续生成高活性的 ⋅OH 该自由基可非选择性地攻击染料分子中的发色团与助色团,特别是偶氮键( -N=N- ),实现高效脱色,并显著改善废水的可生化性。研究表明,在适宜的反应条件如 pH 值控制在 3.0–4.0 之间、Fe₀与 H2O2 投加比例合理时,脱色率可达 98%以上,CODCr 去除率亦可达到 78%左右。 然而,体系效率对 pH 变化敏感。当 pH 偏高时,不仅抑制 Fe²⁺的溶出,还促使 Fe²+/Fe³+形成氢氧化物沉淀,削弱 Fenton 反应效能,从而降低·OH 的生成量与利用率,影响整体 COD 去除效果。此外,过高的 pH 环境也可能导致 H2O2 分解为 O2 而非参与自由基反应,造成药剂浪费。因此,优化反应条件、调控 pH 范围并结合后续生化工艺,是提升 Fe0/H2O2 体系在印染废水处理中实际应用效果的关键所在。

4.2 铁循环路径解析

Fe0/H2O2 自由基协同氧化体系通过 Fe₀/Fe²⁺/Fe³⁺之间相互循环作用,保证 Fe0/H2O2 系统稳定并持续产生自由基,实现有效降解,是 Fe0/H2O2 体系对目标污染物氧化去除的关键因素。在酸性 pH 环境下,Fe₀先与 H+作用生成 Fe2Σ+ ,进一步与 H2O2 反应 Fenton 生成强氧化自由基 ⋅⋅ OH 并氧化生成 Fe³⁺,而体系中过量 Fe₀能够及时还原 Fe3+ ,实现 Fe2 ⁺再生,保证 Fenton 反应循环持续进行。对于印染废水,有学者发现,添加 Fe₀的量为 0.2g/L , H2O2 浓度为 10mmol/L,pH=3,反应 60min 时,COD 和氨氮的去除率能显著提高,证明了体系 Fe 的循环在生成持续性强氧化性自由基方面的作用。铁循环影响因素主要有 Fe₀投加量、pH,当 Fe₀过量时则出现 Fe²⁺消耗以及生成的 Fe³⁺易发生沉淀的情况,另外,酸性环境有利于 Fe2⋅/Fe3⋅ ,碱性环境易于生成氢氧化物沉淀,不利于 Fe₀循环,所以适当 Fe₀投加量以及酸性条件下( s⩽pH⩽7 )是提升 Fe0/H2O2 体系去除印染废水 COD和氨氮关键所在。

五 结论

本研究系统探讨了 Fe0/H2O2 协同催化氧化体系在印染与制药废水深度处理中的应用,取得了显著成果。该体系在优化条件下(如 pH、催化剂配比、反应时间等)展现出高效脱色与 COD 去除能力,明显优于传统 Fe-C 微电解法,且减少亚铁离子残留导致的返色问题。对高浓度制药废水亦具良好处理效果,COD 与氨氮去除率分别达 85.52% 与 84.56% 。后续研究应聚焦工艺参数优化、反应机理深入解析、中试及工业化应用可行性评估,并关注铁泥等副产物的环境友好处置,以推动技术实际应用与可持续发展。

参考文献

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