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基于多因素分析的烟支空头率影响研究与LSTM预测模型构建
摘要:本研究采用实验研究、数据分析与模型构建相结合的方法,确保研究科学性与可靠性。在某卷烟厂卷包车间,针对 ZJ19 型卷烟机,调整平整盘位置、烟丝水分等多因素并记录空头率数据;运用双样本 T 检验、单因子方差分析,明确各因素与空头率关系。采用 LSTM 算法构建烟支空头率预测模型,以多因素数据为输入、空头率为输出,经训练优化提升预测准确性。本研究创新点在于多因素综合分析,探究多因素协同作用,并利用 LSTM 模型实现在线预测,为卷烟生产工艺优化和质量控制提供有效依据与手段。
关键词:空头率;LSTM 算法
1引言
在卷烟生产中,烟支空头率是影响卷包车间成品烟支质量的关键指标之一。空头烟支指的是烟支点燃端烟丝空陷深度大于一定标准,或空陷截面比大于一定比例的烟支,这种烟支在吸食时会出现不良燃烧、烟气稀薄等问题,极大地影响消费者的吸食体验,降低产品的口感和香气[1]。从市场竞争角度来看,随着烟草市场的日益激烈,消费者对于卷烟品质的要求越来越高,若烟支空头率过高,会导致产品口碑下降,进而影响企业的市场份额和经济效益。
2 正文
2.1影响烟支空头率的特征因素分析
平整盘位置的影响:在某卷烟厂以 ZJ19 型卷烟机为对象实验,设置平整盘 A(标准)、B(降低)、C(升高)三个位置,各生产 100000 支烟。结果显示,A 位置空头率 1.5%,烟丝修剪适中;B 位置空头率升至 3.2%,因修剪过度烟丝量不足;C 位置空头率达 2.0%,源于修剪不足导致烟丝分布不均。实际生产中,某车间更换烟丝品牌未调平整盘位置,空头率从 1.0% 飙升至 5.0% 以上,证实合理调整平整盘位置对控空头率至关重要。
烟丝水分的影响:实验将烟丝水分设为 11.5%、12.5%、13.5% 三档,发现 11.5% 时空头率 3.0%,因烟丝易碎致填充不足;12.5% 时降至 1.2%,烟丝状态适宜;13.5% 时空头率回升至 2.0%,因烟丝成团影响分布。生产中,烘丝故障致水分过低或环境湿度失控致水分过高,均会使空头率大幅上升,表明需严控烟丝水分在合适区间[2]。
车间温度的影响:研究表明,22 - 26℃时烟支空头率 1.0% - 1.5%,烟丝与设备状态稳定;温度超 28℃,烟丝干燥易碎,空头率上升,如 30℃时从 1.2% 升至 2.5%;低于 20℃,烟丝湿润成团,空头率增加,18℃时从 1.3% 升至 2.0%。温度波动同样影响显著,如短时间大幅升降温会使空头率从 1.1% 升至 3.0%,提示需稳定车间温度。
当前压实端位置:实验显示,压实端靠前(空头率 0.8%)、正常(1.2%)、靠后(2.5%),靠前可增强烟丝堆积密度减少空头,靠后则易松散致空头率上升,某厂因压实端调整不当空头率从 1.0% 升至 3.0% 。
风送温度和风速:实验组合 20℃、25℃、30℃温度与 8m/s、10m/s、12m/s 风速,发现 25℃、10m/s 时空头率最低(1.0%)。温度过高烟丝干燥易碎,过低易成团;风速过小烟丝堆积,过大则吹散破碎,均会提高空头率。
2.2基于 LSTM 的烟支空头预测模型构建
2.2.1数据收集与预处理
本研究于某卷烟厂卷包车间,选取多台 ZJ19 型卷烟机作为数据采集对象,利用位移、水分、温度等多种高精度传感器,以分钟为单位采集平整盘位置、烟丝水分等 7 类数据。通过严格的数据校验机制,剔除异常值并修正波动过大数据,确保数据真实反映生产情况。
数据预处理阶段,采用统计学方法识别并剔除异常值,如通过均值 ±3 倍标准差判定烟丝水分异常数据。针对缺失值,依据数据类型差异处理:连续型数据少量缺失时用线性插值法,大量缺失采用均值填补;离散型数据则用众数填补。同时,运用 Z-Score 标准化与 Min-Max 归一化消除量纲差异,前者使数据均值为 0、标准差为 1,后者将数据映射至 [0, 1] 区间。此外,基于空头率影响因素,提取关键特征并进行组合变换,如计算烟丝水分差、车间与风送温度比值,增强数据有效性[3]。
2.2.2LSTM 模型的设计与训练
构建包含 1 个输入层(7 神经元)、2 个隐藏层(分别 64、32 个 LSTM 单元)和 1 个输出层(1 神经元)的 LSTM 模型,采用 Keras 框架实现。以均方误差(MSE)为损失函数,Adam 优化器(学习率 0.001 等参数)进行训练,将数据按 70%、15%、15% 划分为训练集、验证集、测试集,设置 100 个训练周期、批次大小 32,通过验证集防止过拟合。具体的模型搭建代码如下:
2.2.3模型评估与验证
选用准确率、召回率、均方误差(MSE)等多指标评估模型。准确率衡量预测正确比例,体现模型判断烟支空头与否的准确性;召回率关注空头烟支检测覆盖度,避免不合格产品流出;MSE 量化预测值与真实值平均误差,值越小预测越精准。此外,结合精确率、F1 值综合评估,F1 值平衡准确率与召回率,全面反映模型性能。
采用 10 折交叉验证与留出法结合验证模型。10 折交叉验证将数据划分为 10 个子集,轮流以 9 个子集训练、1 个子集验证,平均 10 次结果,减少数据集划分偏差,保障评估稳定可靠。留出法则按 70%、15%、15% 划分数据,训练集用于学习,验证集动态调整训练策略、预防过拟合,测试集评估模型最终泛化能力。模型训练完成后,在测试集上进行最终评估,得到测试集上的准确率为 0.87,召回率为 0.84,MSE 为 0.0010,精确率为 0.86,F1 值为 0.85。综合 10 折交叉验证和留出法的结果,表明该 LSTM 模型在烟支空头率预测上具有较好的性能和泛化能力 。
3 结语
本研究全面剖析影响烟支空头率的关键因素,证实平整盘位置、烟丝水分等七类因素对其影响显著,各因素从不同环节作用于烟支成型。同时,围绕基于 LSTM 的烟支空头预测模型展开研究,经规范的数据采集与预处理,成功构建并优化该模型。经交叉验证和留出法检验,模型在烟支空头率预测上准确性高、泛化能力强,可有效捕捉变化趋势,预测误差可控,为卷烟生产质量控制提供重要支撑。
参考文献
[1]姜光生.降低卷烟空头率新方案[J].科技创业家.2014,(4).
[2]陈智鸣,唐永佳,李江,等.基于谢宁方法降低卷接机空头率的分析及改进[J].大众科技.2022,24(3).DOI:10.3969/j.issn.1008-1151.2022.03.002 .
[3]周志华, 著. 机器学习 [M].清华大学出版社,2016.

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