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电解铝烟气余热低温干化处理市政污泥工程应用
摘要:与传统的污泥热干化技术相比,污泥低温干化具有节能、可有效避免有机物大量挥发、恶臭气体释放少、干燥过程安全、无爆炸风险等优点。近年来,由于某垃圾填埋场进入封场阶段,故难以采用填埋方式处置污泥,迫切需要寻找新的处理处置途径。利用铝业电解铝车间烟气充足的余热低温干化处理市政污泥,是非常有意义的探索。
关键词:电解铝;烟气余热;低温干化;市政污泥
1工程概况
该工程设计总规模300t/d(污泥含水率为80%),土建一次建成,设备分期实施,一期、二期工程处理污泥量均为150t/d。
2工艺流程
该工程由污泥干化系统、烟气余热换热系统、冷却系统、生物除臭系统、冷凝污水处理系统组成,进厂污泥卸料进入湿污泥料仓进行短暂储存,继而通过螺杆泵送入污泥低温干化主机,经干化后的污泥含水率达到30%以下,并由斗式提升机输入高位干料仓进行储存,随后外运处置。烟气余热换热系统为污泥低温干化提供热源,采用水作热传导介质,配套软化补水装置补充软化水。冷却系统提供冷却水,对污泥干化过程中产生的高温高湿气体进行冷却,形成的冷凝污水由一体化污水处理设备处理后排入厂区污水管。采用生物除臭系统对污泥干化过程中产生的恶臭气体进行处理。
3工艺系统设计
3.1污泥干化系统
污泥干化系统包括中转湿料仓、湿料仓、污泥干化机、冷却换热机组、干料仓及物料输送设备等,均布置在干化厂房内。干化厂房建筑面积3649.70m2,采用门式刚架轻型钢结构。中转湿料仓为地下式,一期1台,容积30m3,二期预留1台。湿料仓一期2台,总容积200m3;二期1台。带式污泥干化主机尺寸23.0m×4.4m×4.75m,每台均配套冷却换热机组;一期3台,单台处理能力50t/d;二期2台,单台处理能力75t/d。污泥经成型机后均匀平铺在干化机上层网带上;70℃的干燥热空气通过网带与湿污泥接触后变成湿热空气,带走污泥中的水分;湿热空气经冷却换热降温至40℃成为饱和冷空气,过程中湿热空气中的水分冷凝成液态以冷凝污水形式排出。在换热器机组将饱和冷空气升温至约70℃成为干燥热空气,再经循环风机输送至干化机网带下方进行循环除湿干燥;湿污泥经过多层网带干燥至含水率30%以下。干料仓设1台,容积为60m3。
3.2烟气余热换热系统
电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,约960℃,在电解槽内的两极上进行电化学反应,其反应式为:
2Al2O3+3C—→4Al+3CO2t(1)
随着电解反应的发生,在阳极上产生大量烟气。烟气以CO2和CO为主,还含有一定量的HF有害气体及固体粉尘,须净化处理后达标排放。电解烟气温度一般为100~140℃,可回收其显热生产热水,作为生活热水及冬季采暖水。
本工程热交换系统由余热换热器、热水循环泵、软水补水装置、热水循环管道及其附属配件等组成。烟气余热换热器单台设计烟气流量7.5×104m3/h,共6台,安装在电解铝车间旁的烟气净化烟道上,不影响电解铝生产。余热换热器采用软化水作为热传导介质,通过气-水换热产生92℃热水接至污泥干化机为污泥干化提供热源,污泥干化机产生的70℃回水经热水循环泵加压输送至余热换热器,如此循环往复。
3.3循环冷却水系统
循环冷却水系统主要为湿热空气冷却提供冷源。每台污泥干化机均配套1台无填料闭式冷却塔,冷却换热器高温回水进入冷却塔降温后,经循环水泵再次进入干化机冷却换热器,对湿热空气进行冷却。冷却塔设计循环水量400m3/h,供水温度33℃,回水温度41℃,湿球温度26.7℃。
3.4除臭系统
对污泥干化过程中产生的臭气,采取高、低浓度分别收集、分别处理的方式。干化厂房建筑内部低浓度臭气采用1套80000m3/h的生物除臭装置处理,1h换气不低于8次,维持厂房内呈负压状态。干、湿料仓及污泥干化机等设备产生高浓度臭气,采用1套30000m3/h的生物除臭装置处理,1h换气不低于10次,可有效防止高浓度臭气外逸,改善室内工作环境。两套除臭设备生物滤池空塔停留时间均为37s,臭气经处理后共用1个排气筒集中排放,执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—1993)表1的二级标准。
3.5冷凝污水处理系统
冷凝污水处理系统按总规模一次建成;设计冷凝污水量214.3m3/d,加上除臭系统排水和车间冲洗废水,设计处理规模300m3/d。主体工艺采用格栅调节池+MBBR一体化设备,调节容积为70m3。污水经处理后送至启明星厂区污水处理站进一步处理。
4运行效果
该工程建成后,污泥干化系统及配套设施已稳定运行1年,出泥含水率稳定达到30%以下。①社会和环境效益。该项目回收利用企业烟气余热,对污泥进行烘干处置,整个系统全封闭运行,具备良好的节能减排环保效果。干化后的污泥含有较高的有机质和热值,运往周边工厂掺烧利用,实现了污泥的减量化、资源化、无害化处置。②经济效益。污泥直接运行成本按一期规模150t/d测算。用电量24.46×104kW·h/月,电价按0.5元/(kW·h)计,电费12.23万元/月;运行管理人员共9人,工资按1万元/(人·月)计,人工费9万元/月;水费、药剂费以及其他杂费2万元/月;直接运行成本共计23.23万元/月;折合单位污泥直接运行成本51.62元/t。当地污泥处置费用约300元/t,本项目实施具有明显的经济效益。③示范作用。该项目在国内首次采用电解铝烟气余热干化污泥,具有一定示范意义。
结论
采用电解铝烟气余热低温干化处理含水率80%的市政污泥,技术可行,出泥含水率稳定达到30%以下。污泥干化后作为能源进行掺烧利用,实现了污泥的减量化、资源化和无害化处置,工程综合效益明显。
参考文献:
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[2]谢照亮,张海龙.铝电解烟气余热利用技术的应用 [J].轻金属,2019(7):70-73.
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