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重整反应温降异常的原因分析与应对措施
摘要:某公司连续重整装置开工初期出现重整反应温降异常的现象,通过对该装置投料期间的反应进料、反应条件和催化剂进行分析,优化原料预处理操作改善反应进料质量,调整重整反应操作条件,改善反应系统水氯平衡环境,催化剂性能得到良好发挥,使重整反应恢复稳定,反应器温降趋于正常。在实际生产中分析重整反应温降从而掌握重整反应情况,是维持连续重整装置长周期平稳运行的一种有效途径。
关键词:重整反应;温降异常;进料质量;催化剂性能;水氯平衡
1 重整反应过程简介
重整反应过程要吸收大量热量,因此物料反应后的温度会下降,为了维持足够的反应温度,反应分四段进行,每段反应前物料要在加热炉补充热量。重整反应主要有环烷烃脱氢、烷烃脱氢环化、异构化、加氢裂化,环烷烃脱氢反应速度最快,六元环烷烃脱氢可以在高空速下进行,反应选择性好,反应吸热量也大,因此,六元环烷烃脱氢在第一反应器基本反应完毕,所以第一反应器的温降最大,经过加热炉加热的反应物料进入第二反应器,发生五元环烷烃脱氢异构反应,温度也会小幅下降,之后反应物料再进入三、四段反应器时,容易进行的反应基本完成,吸热的脱氢反应减少,放热的加氢裂化反应逐渐增加,所以反应器温降减少[1]。重整各反应器反应情况见表1:
2 重整反应温降异常状况
某公司连续重整装置开工初期重整反应器的一、二反温降开始下降,三四反温降上升,最终出现三、四反温降大于一、二反的异常现象。具体情况见表2:
3 原因分析与讨论
反应温降是重整反应最直观的表现,反应温降异常说明重整反应未能正常进行反应。影响重整反应的因素有很多,如反应温度、压力、空速、氢油比、进料组成、催化剂性能、设备性能等。在某公司连续重整装置重整反应温降异常期间,反应温度、压力、空速、氢油比等反应条件正常,设备运行状况正常,因此推测重整反应的影响因素可能在于反应进料和催化剂。开工初期的催化剂、反应进料和循环氢的采样分析结果见表3和表4:
3.1 反应进料水含量高破坏反应系统的水氯平衡
反应系统水含量偏高会缩短催化剂寿命,降低催化剂活性和产品收率,所以要控制重整进料的水小于5mg/L,若循环氢中水含量达到30mg/L,就表明原料中含有过量水或有机氧化物[2]。从表3循环氢水含量和表4进料水分可以看出,在开工初期重整反应进料水含量达到170mg/L以上,循环氢的水含量达到120mg/L以上,反应系统的水含量严重超标了。通过调查预加氢汽提塔操作参数发现,开工初期汽提塔的进料温度为145℃,比设计温度低了30℃,汽提塔塔底温度在208~223℃持续波动,汽提塔塔底物料的水含量达90mg/L以上,导致塔底产物即重整进料水含量超标,打乱了重整反应系统的水氯平衡。
从图1重整温降趋势来看,各反温降趋势交替,出现三、四反温降比一、二反温降高的现象,这是由于反应系统环境影响了重整催化剂的双功能特性(金属功能和酸性功能),导致加氢裂化反应强于脱氢反应。开工投料期间的残留水随反应进料进入反应系统,催化剂吸附水含量过高引起羟基过量使催化剂酸性功能增强,发生过强的加氢裂化反应和焦炭沉积;如果长时间水含量过高,会洗掉催化剂上的氯,使催化剂的酸性功能减弱而失活,并且使催化剂载体的结构发生变化,加速了催化剂上的铂晶粒聚集,催化剂金属功能变弱,导致一、二反的脱氢反应减弱,温降减少,第三、四反应器主要是进行异构化和裂化反应,此类反应受酸性功能影响,酸性功能的强弱变化影响三、四反的反应,所以出现了三、四反温降比一、二反温降高的异常现象,因此,反应进料水含量高破坏了反应系统的水氯平衡。
3.2 反应进料硫含量高使催化剂硫中毒
正常生产中重整催化剂的硫含量应控制在200mg/kg以下,循环氢中的H2S含量应控制在2mg/L以下,反应进料硫含量应控制在0.2~0.5mg/kg[3]。从表3催化剂硫含量可以看出,开工初期催化剂的硫含量在210mg/kg以上,循环氢的H2S含量在30mg/L以上,表4反应进料硫含量始终保持在0.2~0.4mg/kg,表明反应进料的硫含量是合格的,而催化剂的硫含量和循环氢中的H2S含量明显超标了。这是由于在开工初期,为抑制催化剂初期活性避免贴壁生焦,向重整反应注入硫化物,但是硫化物注入量过高,在重整反应条件下,含硫化合物生成H2S吸附在催化剂金属表面上,使催化剂硫中毒活性降低,催化剂硫中毒导致加氢裂化性能(酸性功能)比脱氢性能及脱氢环化性能(金属功能)强,具体表现为各反应器温降逐级减少,反应器的总温降减少。从表2 反应温降情况和图1反应温降趋势来看,各反温降和总温降减少,特别是一反温降明显,提温不明显,这是催化剂硫中毒的常见表现,因此,反应进料硫含量高使催化剂硫中毒。
3.3 催化剂碳含量超高导致催化剂积炭失活
从表2反应温降情况和图1反应温降趋势来看,反应总温降偏低,一反温降只有67℃,说明重整各反应未能正常进行。在开工初期投料期间,反应进料波动较大,甚至物料进入反应器内出现偏流现象,导致反应器内局部超温,使反应器内的催化剂受热不均,最终催化剂积炭严重而失去活性。积炭主要沉积于催化剂的金属中心,覆盖了催化剂的铂金属及载体,导致催化剂的选择性和稳定性降低,抑制催化剂的金属功能和酸性功能,使重整反应的烷烃脱氢、脱氢环化、异构化反应减弱。
从表3催化剂碳含量分析结果可以看出,开工投料后催化剂通过再生循环烧焦使碳含量逐渐降低,最终符合催化剂碳含量小于4Wt%的要求;再看表4重整进料终馏点,在开工投料期间重整进料终馏点始终在170℃以下,符合指标要求,说明重整进料干点正常,催化剂并不易产生积炭,因此,排除催化剂碳含量超高导致催化剂积碳失活的可能性。
4 应对措施
4.1 反应异常期间降低重整反应温度
重整进料硫含量高会使催化剂稳定性降低,结焦速率加快。反应系统中水含量过高会造成催化剂比表面积下降,铂晶粒变大使催化剂性能变差,会大大缩短催化剂寿命。无论是硫含量高还是水含量高,首先都应降低重整反应温度,把催化剂损坏程度降到最小,重整反应温度也不能过低,可将重整各反应器入口温度按3~5℃/h降至495℃,维持该温度进行循环脱硫,在反应器出口及产物分离器持续脱水,待重整催化剂活性恢复良好后再提至正常反应温度。调整情况及结果见表5:
4.2 降低注硫量,提高注氯量
将重整开工注硫量从1.2mg/h调整至0.5mg/h,期间每小时对重整循环氢进行采样分析,直至循环氢中H2S含量小于2mg/L。在催化剂再生系统增加注氯量,保持催化剂氯含量为1.1~1.3Wt%,由于硫和氯在催化剂同一个活性中心发生竞争,提高注氯量可提高硫从催化剂中脱附出来的速度,由表5循环氢H2S含量可以看出,经过调整后循环氢H2S含量均小于2 mg/L,重整反应也逐渐恢复正常,反应温降趋于平稳。调整情况及结果见表6:
4.3 调整预加氢汽提塔的操作
将预加氢汽提塔的进料温度由145℃逐渐提高至185℃,塔底温度控制在235℃左右,稳定塔顶压力,加强原料罐、塔顶回流罐及预加氢高分罐的脱水操作,每小时对重整反应进料进行采样分析,严格控制重整进料中的水含量在5mg/L以下。调整情况及结果见表7:
4.4 改善重整反应系统水氯平衡
水氯平衡的难点在于如何调整好催化剂的氯含量,水质量分数比氯质量分数大得多,正常情况下,注氯注水过程应采用连续、平稳的方式。非正常情况下,需做较大幅度调整时,应分步进行。实际生产经验证明,氯含量从高调低较容易,相反,氯含量从低调高困难,故在生产中优先使氯含量适当过量,再微调回来的方法[4]。表3催化剂氯含量和表4进料水含量表明氯含量偏低,水含量偏高,所以增加重整注氯量,同时监测循环氢中的水含量和催化剂的氯含量,当循环氢中的水含量小于30mg/L、催化剂氯含量达1.1~1.2Wt%时,将注氯量调整至正常。通过改善反应系统的水氯平衡环境,重整反应逐渐恢复稳定,相关分析数据见表8:
通过观察四个反应器温降变化,定时分析循环氢的水含量,相应调整注氯量,维持反应系统的水氯平衡,保证催化剂的性能发挥,使重整反应正常进行[5]。从表9反应温降情况和图3温降趋势可以看出,四个反应器的反应温降逐渐增加,然后趋于平稳。采取处理措施后,重整进料水含量过高的情况得到明显改善,使循环氢中的水含量保持在正常水平,催化剂中的硫含量逐渐降低,循环氢中H2S量下降到1~2mg/L时,催化剂逐渐恢复活性,重整反应进行稳定,反应温降趋于正常。
5 结论
(1)重整反应系统硫含量超标会使催化剂硫中毒失去活性,硫吸附在催化剂表面抑制氢活性,降低催化剂金属功能,导致第一、第二反应器发生的脱氢反应减弱,反应消耗的热量减少,反应温降降低。采取循环脱硫操作可快速有效降低反应系统硫含量,催化剂活性得到提高,重整反应恢复稳定,反应温降趋于正常。
(2)重整反应进料水含量未处理合格,水含量超标使反应系统水氯平衡受到冲击,催化剂酸性功能发挥不稳定,催化剂选择性和稳定性降低,导致第三、第四反应器发生的异构化反应和裂化反应紊乱,反应温降出现异常现象。严格控制反应进料水含量,维持反应系统水氯平衡,使催化剂活性达到最佳,不但能使重整反应稳定进行,还能延长催化剂寿命,增加装置运行周期。
(3)在连续重整装置生产过程中,反应温降是重整反应的最直观表现,通过反应温降判断重整反应情况,当反应温降出现异常时,不能盲目调整反应条件,避免损坏价格昂贵的重整催化剂,应全面分析各个反应的异常情况,逐一排查重整反应的影响因素,找准原因再作调整,做到反应进料合格,反应条件满足,再根据催化剂金属功能和酸性功能的特性,维持反应系统的水氯平衡,发挥催化剂最佳活性,重整反应才能高效进行,装置便能平稳运行。
参考文献:
[1]徐承恩.催化重整工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2006:519-522.
[2]李成栋.催化重整装置技术问答.北京:中国石化出版社,2010:12,104.
[3]于思江.连续重整催化剂性能及重整反应影响因素研究[J].2014:12-16.
[4]张钧.影响全氯型铂铼催化剂运转的几个因素[J].石油炼制与化工,1994:26-30.
[5]孙策,张文娟,孙隽.水氯平衡调整在催化剂上的工业应用[J].2009:21.
作者简介:朱虹宇 出生年月:1989年9月 性别:男 籍贯:四川安岳 民族:汉 职务:生产管理 学历:大学本科 研究方向:生产管理








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