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内蒙古建龙2#高炉降低入炉锌负荷实践

贺建国
  
安家(建筑与工程)
2021年46期
乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 016000

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摘要:内蒙古建龙2#高炉有效容积1200m3高炉,2019年8月份送风开炉后较长时间内高炉炉况不稳,炉内事故不断,各项生产指标不达标。综合分析炉况波动原因,主要是因为高炉锌负荷过高所致。在对入炉锌负荷进行管控后,高炉炉况逐步恢复正常,各项生产指标也恢复到合理范围之内。

关键词:高炉;Zn负荷;危害;治理

1、开炉后高炉生产状况

1.1高炉开炉初期锌负荷实况

2#高炉开炉后炉况长期炉况不顺,前5个月高炉平均利用系数为2.64,平均综合焦比更是达到553kg/t,生产局面迟迟不能扭转,给公司带来了巨大的损失。经过全面的分析与会诊,最终将引起高炉波动的最主要原因归结为:高炉入炉锌负荷长期处于超高水平,从而导致高炉炉况长期不顺。

内蒙古建龙烧结矿为自产,球团矿全部为外购。由于受采购成本压力影响,公司在采购含铁原料时多采购廉价料,而且对外采原料中的有害元素的重视程度不够,尤其是对锌含量的要求控制不严,从而使得自产烧结矿及外购球团锌含量均严重高于行业平均水平,烧结矿中锌含量最高曾达到0.130%,外购球团中锌含量也曾高达0.080%。从而使得高炉开炉后的前几个月入炉锌负荷严重超标,锌负荷最高为11月26日检测的1.32kg/t,开炉初期的炉锌负荷详见表1:

1.2高炉炉况表现

由于长期受过高的入炉锌负荷影响,高炉炉况稳定性极差,主要有以下几方面表现:

(1)炉况稳定性较差,炉况出现异常时,上部调剂措施达不到理想效果;

(2)上部透气性变差,崩料、悬料、管道气流次数增加;

(3)中心气流不畅;量压关系不稳,易出现量高压低现象;

(4)料速不均,易出现风压升高料速慢,风压舒缓后料速加快或;

(5)炉况对所有强化措施适应性变差、反应敏感;

(6)换炉后容易出现憋压、料慢甚悬料;

(7)炉温不稳,低炉温高硫铁水频次增加;

(8)高炉短时大幅减风、休风后恢复难度增加;

(9)铁水面上烟气增多,铁沟边有析出的白色粉沫;风口中小套之间在休风时有液态金属流出;

(10)重力除尘器、旋风除尘内灰粘结,卸灰困难;

(11)炉内布料溜槽背面顺溜槽方向可见厚400mm左右、长1200mm左右的粘结物反复形成、脱落。对炉顶布料溜槽粘结物进行了化验,其主要成分为金属锌,成分如下表2:

2、锌害的治理

锌在高炉炉内循环富集,吸收热量,导致炉缸热量储备不足;气化后渗入焦炭、矿石的空隙中沉积氧化、膨胀,破坏了焦炭、铁矿石的热强度,恶化了料柱透气性,导致高炉中心过死、气流频繁、高炉难以强化;锌蒸汽沉积在高炉上部砖衬缝隙中,造成炉身结厚、结瘤,从而导致下料不畅,破坏高炉的顺行;锌蒸汽附着或渗入下部砖衬中也会造成炉缸砖衬升高、风口上翘,容易烧损风口中小套以及影响煤气初始分布;由于以上危害会导致高炉冶炼成本大大升高(锌负荷每增加0.10Kg/t,燃料比上升1.68Kg/t[1])

对于内蒙古建龙而言,锌害的治理已经刻不容缓。为了彻底扭转被动局面,公司从以下几方面入手进行锌害的的控制:

(1)控制锌的流入

经过前期的数据汇总与计算分析,高炉入炉料中的锌含量80%左右为烧结矿带入,15%左右为外购球团带入,5%左右为焦炭煤粉带入。因此,要控制高炉入炉锌负荷,降低烧结矿中的锌含量就是首当其冲要做的事情。为此从公司层面出发在对烧结含铁原料的采购时,重新制定合同标准,增加锌含量的考核指标(尤其是对精粉中的锌含量控制格外严格),这样从源头大大的降低锌元素的入厂。与此同时,在配吃固废时将锌含量过高的高炉布袋灰进行外卖,同时其他固废要尽量做到少量均匀的配吃。而且烧结矿的锌含量数据进行每日一测,发现异常时及时查找原因,严格控制烧结矿中锌含量小于0.020%,力争内控小于0.018%。

由于受资源影响,球团矿选择余地较小,经常处于被动接受状态。因此除了与球团厂家进行沟通控制球团中锌含量以外,当发现球团中锌含量上升后,高炉适当多配加块矿,同时烧结停配固废,最终满足高炉入炉锌负荷按0.40kg/t控制的要求,内控力争达到0.35kg/t。经过长达3个月的努力,高炉入炉锌负荷逐步下降并且于2020年3月首次控制到0.40kg/t以内水平,后续生产中也基本稳定在0.40kg/t左右的水平,2020年高炉全年入炉锌负荷为0.45kg/t,2021年1-10月高炉入炉锌负荷平均水平为0.39kg/t。

(2)增加锌的排出

生产中,高炉有意将排锌率放在现场管控的重要位置。在布料制度方面明确“开中心,稳边缘,坚持两股气流”的操作思想;与此同时加强风速、动能的控制,根据气流分布和炉型变化,调整风口进风面积,提高风速,为活跃炉缸中心创造了条件;为了更好的实现排锌,厂内制定定期排锌制度,用制度的形式将高炉排锌工作固化,从而达到降低高炉锌害的目的。与此同时,对于入炉锌含量以及各种除尘灰锌含量的检测与记录形成台账,由专人负责,使得高炉锌负荷始终在“监管”之中,保障高炉不受锌害的影响。

3、治理效果

经过长期的努力,内蒙古2#高炉的锌害基本根除,现场诸如:铁沟边有析出的白色粉沫;风口中小套之间在休风时有液态金属流出等现象消失不见。在2020年3月份高炉入炉锌负荷控制到0.40kg/t以内后,高炉逐步稳定,各项生产指标逐步得到优化,2020年5月高炉利用系数就达到3.40。而且在日后生产中,针对“控制高炉入炉锌负荷”这一思想在公司层面得到认可和重视,从而使很多控制锌负荷的措施形成了制度,大大的保障了高炉治理锌害的成果。

4、结语

(1)从入厂源头降低原料中锌含量是降低锌入炉的最直接有效的办法;

(2)通过操作制度的调整可有效降低有害元素对炉况的危害;

(3)企业应高度认识有害元素对高炉稳定生产的危害,兼顾考虑原燃料性价比,从原料采购、加工、入炉、排出等各节点对有害元素的监控建立制度,这样才能为高炉的顺行打下坚实的基础;

参考文献

[1]李肇毅 姜伟忠“高炉锌负荷对燃料比影响的定量分析”炼铁2016年8月第4期

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