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基于设备参数层级管理模式下细支烟加工参数模板化

潘玲 祝洪敏 蔡传淇 蔡国明
  
领域媒体号
2022年29期
山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂 山东青州 262500

摘 要:制丝生产线设备繁多,这些设备参数的变化会直接影响关键工艺参数的控制,不能保障加工过程稳定。制丝车间通过梳理不同工序设备参数类型,最终形成工序设备参数分级管理表,便于操作工日常查看、核对,获取信息方便、简单,形成了可视化模式,进一步提升生产岗位质量预防管理管控水平。

关键词:设备参数;层级管理;卷烟加工;精准控制

引言

随着卷烟销售形势日趋严峻,常规卷烟市场发展已进入平缓期,个性化、差异化产品需求不断增加。为保障泰山(好客细支)、泰山(拂光细支)、泰山(心悦)三款细支烟生产品质,制丝车间提出了基于设备参数层级管理模式下卷烟加工参数模板化,致力于使设备参数现场可视化,细支烟加工经验模板化,进一步总结提炼细支烟特色工艺,为我厂高质量发展提供基础保障。

1.现状调查

1.1设备参数繁多,无标准化等固化措施。

制丝生产线共有二十多道加工工序,每道工序的设备参数与工艺参数标准多达几十项。现阶段,工艺参数标准及极少的设备参数以MES工单和工艺技术标准卡的形式下达至各个岗位,但大多数主机设备参数与所有的辅联设备参数未进行程序固化,容易误操作。

1.2设备参数虽然参与设备控制调节,但不进行日常调整。

由于日常操作时设备参数基本不作调整操作,操作工对这部分设备参数掌握不熟。在程序数据丢失、部分设备升级、误操作等因素造成参数丢失、变化时,不能及时刚发现调整。

1.3通过拍照片等方式进行设备参数记录,使用时不能快速查找。

工艺人员、操作工通过拍照片等方式进行资料保留,但资料分散在个人手机或电脑中,不能及时获取核对设备参数。

2.基本原则

(1)系统性:以工序段为单元,将工序关键设备参数进行整理形成设备参数表,确立工序加工设备与工艺参数、质量指标关联关系,实现设备参数对产品加工质量的保障作用,为落实由结果控制向过程控制转变提供技术保障,贯彻设备保工艺、工艺保质量的加工理念。

(2)针对性:以细支烟产品设计为导向,以过程控制符合性和稳定性为重点,明确工艺参数对质量指标的影响程度,总结批次加工参数经验,为下道工序精准控制和下批次精准生产提供经验支持和指导作用。在保证批次产品质量稳定的同时,实现批间质量稳定控制。

(3)实效性:注重工艺加工参数、经验及时、准确、可靠,以预防为主,实现加工工艺参数和经验对过程质量控制的预警作用,不断提升细支烟工艺参数、质量指标控制水平,确保卷烟产品质量稳定提升。

3.加工经验(参数)模板化

3.1加工经验(参数)分析

制丝线共二十三个工序、四十六台(套)主机设备,数百台(套)设备间的协同运行是整条生产线正产生产的基础。经过多年的改进,目前生产线各设备参数匹配性处于较好水平。但存在着部分参数无固化问题,参数存储于设备存储器中,在某些特殊情况下会发生设备参数丢失或被修改等问题,影响生产过程稳定控制。

泰山(心悦)经多次参数优化试验,在2022年正式制丝投产,在制丝参数优化试验过程中,我们对部分设备参数进行了优化,并积累了大量试验数据,为加工经验(参数)分析提供基础。

3.2加工经验(参数)分类

针对制丝设备参数特性,按以下几种原则进行设备参数分类分级。

(1)按设备种类分类。将设备分为主机设备、输送设备、计量设备等大类。此分类的优点是相同类型设备拥有相似参数,可以归纳为一部分进行整合统计;缺点是在使用过程中,每个岗位拥有车间全套设备参数,查找过程不方便。

(2)按工序分类。根据车间的岗位划分,可分为十八个工序。此分类的优点是每个岗位都有单独的控制区域,参数查找较为方便;而工序与工序之间会存在交互重叠的设备,而设备间的调整往往为同时调整,相互配合,缺点为后期维护调整不方便。

(3)按调整方式分类。车间设备参数现调整方式有两大类,一是现场调整一是中控调整,根据此原则分类,可将现场参数与中控参数分类整理,实现快速查找;缺点为两大分类不均衡,中控调整参数多而杂,现场调整参数较少。

(4)综合分类。单一的分类方式都存在一定的弊端不利于对加工经验(参数)的标准化,因此结合以上几种分类原则,构建综合的分类方式,取长补短更贴合应用实际。

3.3加工经验(参数)总结

通过分析对比,确定以工序(岗位)为单位,便于操作工检索查询使用管理,参数分系统参数、设备参数、工艺参数三大类进行岗位设备参数分级管理,形成岗位设备参数分级表。

针对泰山(心悦)加工工艺特色,细化质量保障措施,进行全批次水分跟踪验证、评价加工参数和指标控制情况,总结每批次生产过程参数指标控制经验,为后序生产提供指导。

4.成果固化

4.1形成设备分级参数表

制丝车间对500余个设备参数进行分类分级,形成12个工序、14个设备分级参数表。将设备参数分级管理表发放至生产岗位;同时,将工序设备参数分级管理表通过“SPC-现场管理-知识库”维护上传到SPC系统,操作工通过SPC系统现场终端机及时查阅。

4.2泰山(心悦)加工经验模板化

生产过程及时总结分享过程参数、加工经验,设备参数寻找最优值并进行固化,实现班组间、工序间经验共享,形成细支烟加工工艺特色,确保泰山(心悦)批次(间)质量稳定,不断优化泰山(心悦)烟丝质量,为我厂细支烟生产加工基地建设夯实基础。

5.小结

目前,制丝车间通过《基于设备参数层级管理模式下卷烟加工参数模板化》项目实施,形成了12个工序、14个设备分级参数表,使设备参数现场可视化,岗位利用设备参数分级表核对工艺参数标准、设备参数,降低因设备参数变化造成过程控制的波动;通过泰山(心悦)加工经验模板化,进一步总结提炼细支烟特色工艺,为新制丝线设备调试、运行后固化设备参数、日常设备参数分级管理管控提供借鉴和依据。

参考文献

[1]陈宝文,张丹,朱大欢,蒋孝蔚,方红宇,米争鹏,程瑞琪,钟明君.基于系统可靠性分配的设备分级技术研究[J].核动力工程,2021,42(S2):140-145.

[2]唐小雪.论卷烟加工过程中质量管理与工艺参数分级及精细化控制[J].企业科技与发展,2012(17):15-16+22.

[3]初文婷,吴海民,阮善发.高校实验设备分级化管理与评估方法探讨[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(21):147-149+159.

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