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基于输气站场维检修作业天然气放空量的要因分析及控制措施
摘要:独山子输油气分公司霍尔果斯作业区作为西气东输二线、三线的关键首站,年输气量每条线均达300亿标方。然而,在该作业区的维检修作业中,天然气放空量高达每月2.5万立方米,其中维检修作业放空量占比高达85.2%。这一现象不仅导致了大量能源的浪费,还对环境造成了额外负担。本文深入分析了放空作业的原因,并提出了针对性的处理措施与对策,以期降低放空量,提升经济效益与环境效益。
关键词:输气站场;维检修作业;天然气;放空量;要因分析;控制措施
0 引言
随着天然气在能源结构中的地位日益重要,如何优化天然气输送系统,减少不必要的天然气放空,成为当前亟待解决的问题。特别是在一些地区,因气候差异和工业需求不平衡,天然气供需矛盾加剧。霍尔果斯作业区作为一个重要的天然气输送节点,面临着由维检修作业引发的天然气放空量过大的问题。根据统计,独山子输油气分公司霍尔果斯作业区在其维检修作业中,放空量高达2.5万Nm³/月,且维检修作业放空占比达85.2%。这些天然气的无效排放不仅造成资源浪费,还加大了环境负担。
1输气管道放空作业及分类
输气管道放空作业是指在输气系统运行过程中,由于设备维护、运行调整、安全保护或突发事故等原因,需要将管道或设备中的天然气释放到大气中的操作。这一过程在天然气输送中不可避免,但过量放空不仅造成能源浪费,还可能对环境产生不利影响。因此,合理控制放空作业是提高输气效率、降低损耗的重要措施。输气管道放空作业可根据其发生的原因和具体情况进行分类。首先,维检修作业放空是输气管道放空的主要来源之一。在输气站场或管道系统进行设备维修、更换阀门、清管作业等操作时,为确保作业环境的安全性,需要对管道内部的天然气进行排放。这类放空通常是计划性操作,但由于作业频繁,放空量累计较大。例如,独山子输油气分公司霍尔果斯作业区,维检修作业放空占放空总量的85.2%,是天然气损耗的主要因素之一。压缩机正常停机放空也是输气管道放空的常见情况。压缩机是输气站场的重要设备,其运行状态直接影响管道压力和天然气输送能力。在压缩机停机进行维护、切换运行模式或检修时,内部的天然气需要放空,以防止管道内的残余气体对设备运行产生影响。这类放空通常是短时的,但如果压缩机停机过于频繁,累计放空量仍然不可忽视。输气站场配备的紧急切断系统(ESD)在发生设备异常、管道压力超限或安全事故时,会自动触发放空操作,以降低系统压力,保障输气系统的安全。这类放空属于突发性放空,在防止安全事故的发生方面具有重要作用,但如果ESD系统误触发或者频繁启动,也会导致大量天然气损耗。因此,加强ESD系统的维护和优化控制逻辑,有助于减少不必要的放空量。设备故障引发的放空也是输气管道放空的重要组成部分。当输气站场的阀门、管道或调压设备发生故障时,为了进行抢修,可能需要对部分管道进行放空操作。
2原因分析
2.1工艺操作培训因素分析
工艺操作培训不足会导致操作人员在维检修、停机和紧急放空作业中执行不规范操作,增加不必要的天然气放空量。提升培训质量可减少误操作,提高放空控制水平。
2.2自动放空阀卡塞
自动放空阀是输气站场放空控制的重要设备,若出现卡塞现象,可能导致放空阀无法正常关闭,造成天然气持续泄漏,增加不必要的放空量。阀门卡塞的主要原因包括阀体内杂质堆积、气源压力异常或阀门长期未维护。为避免此类问题,应定期对自动放空阀进行清洁和检修,确保其灵活启闭。同时,优化放空阀的选型和安装,减少外部环境因素对阀门运行的影响,提高放空控制的可靠性。
2.3电动阀门限位不准
电动阀门在输气站场的放空控制中起着关键作用,若限位设定不准,可能导致阀门未完全关闭或开启不到位,进而影响放空控制的精确性。当限位偏差较大时,阀门可能在非必要情况下保持开启状态,导致天然气不必要地放空,增加能源损耗。同时,限位误差还可能引发阀门执行机构的频繁动作,加速设备磨损,影响系统的稳定运行。造成限位不准的原因可能包括阀门安装误差、传感器故障或电控系统设定偏差。为改善这一问题,应定期校准限位参数,检查电动阀门的执行机构状态,并优化电控系统的设定,以提高阀门的精确控制能力,减少非计划性放空。
2.4隔离管段过长
隔离管段过长会导致维检修作业时需要放空的天然气量增加,造成不必要的能源浪费。当管道隔离段长度过大时,为了确保作业安全,需要释放大量天然气以降低管段压力,增加放空损失。主要原因可能包括管道设计不合理、阀门布置不当或缺少必要的分段阀。优化管道设计,合理设置隔离阀门,提高分段控制能力,可以有效减少放空量。此外,可采用移动压缩机或回收系统,将放空气体回收利用,降低天然气损耗,提高输气效率。
2.5放空前提未降低天然气管存
在进行放空作业前,如果未采取措施降低管道内的天然气存量,会导致放空时释放大量高压天然气,增加能源损失和环境影响。合理的放空操作应先通过调整运行工况,如降低管道压力、减少输气量或切换气流路径,使管道内存气量降至最低,再进行必要的放空。然而,由于操作人员经验不足、调度不当或工艺优化不足,可能忽略这一步骤,导致放空量过大。为改善这一问题,应制定标准化放空操作流程,加强工艺优化和人员培训,合理调控输气系统,使放空作业前管道存气量降至最小。
2.6维检修作业统筹规划不足
维检修作业统筹规划不足会导致频繁、小规模的检修作业,使得放空作业次数增加,累积天然气损耗较大。由于缺乏系统性安排,不同设备或管段可能分别进行检修,而未能整合至同一时间窗口,造成多次放空,浪费大量天然气。主要原因包括检修计划制定不合理、跨部门协调不足以及应急检修占比过高。为减少不必要的放空量,应优化维检修统筹管理,合理安排检修时机,尽可能集中多个检修任务,在同一时间段内完成多个设备的维护,减少放空次数。
3问题处理措施
3.1放空前未降低天然气管存措施
针对放空前未降低天然气管存的问题,应优化放空作业流程,在放空前通过调整运行工况降低管道内存气量,例如减少输气量、降低压力或切换气流路径。同时,加强操作人员培训,确保严格执行标准化操作规程,并推广气体回收技术,以减少天然气损耗。
3.2维检修作业规划不足措施
为解决维检修作业规划不足的问题,应加强检修计划的统筹和协调,合理安排检修时间,避免分散小规模的放空作业。通过跨部门协作,集中多个设备检修,减少放空次数。同时,优化应急预案,减少突发性检修对天然气放空的影响。
4具体对策实施
4.1集中动火前站内阶梯降压,利用分输流程对站内管存进行降低
在实施输气站场维检修作业时,集中动火前站内阶梯降压,并利用分输流程对站内管存进行降低,是减少天然气放空、提高能源利用效率的重要措施。具体实施过程中,应采取以下步骤:阶梯降压是指在动火作业前,通过逐步降低管道内的压力,避免大规模的天然气放空。在站内进行动火作业时,原本高压的管道需要降至安全水平,以确保人员和设备的安全。通过设置多个降压阶段,每次降压幅度适中,逐步释放管道内的天然气。这不仅有助于降低放空量,还能保证作业安全,避免一次性大幅放空造成资源浪费。利用分输流程降低管存,即在进行动火作业前,通过分输系统调整气流路径,将管道内的天然气调度到其他可用的分输管道或用户管道,降低站内管道存气量。这一措施的核心是通过合理的调度和气流引导,将站内管道的天然气分流到其他区域或用户,从而避免放空操作。尤其在气源充足的情况下,可以将部分气体输送至下游用户或临时储气设备,而不需要通过放空方式处理。在实施过程中,加强调度和监控,确保每个步骤有序进行。天然气放空量可以通过放空量计算表计算得出,如表1和表2所示。
4.2统一作业项目时间,以最大限度的降低重复性放空。
为了最大限度地降低因重复性作业引起的天然气放空,应通过统一作业项目时间进行统筹安排,减少不必要的放空作业。具体实施措施包括:制定详细的年度检修计划,将所有检修、维护和检查工作集中安排在一个时间窗口内。通过统一安排多个作业项目,减少频繁启动和停机操作,避免每次作业都需要单独进行放空操作。加强跨部门协调,确保各作业部门在时间和任务安排上的协调一致。例如,压气站和分输站的检修作业应统一规划,以便于统一调度气流,减少多次独立作业带来的放空。通过协调各作业部门的工作,避免在短时间内进行多次小规模放空。优化应急预案,确保在突发故障或特殊情况下能够快速高效地处理问题。通过提前预设应急检修方案,可以减少突发性故障导致的临时放空需求,同时确保检修任务尽可能与常规维检修作业合并进行。实施后,小组对2022年4月至9月减少的维检修作业重复性放空量进行计算,如表3。
对策实施后,维检修作业减少放空量约2.89万Nm³。证明此次对策实施可行有效。
5效果分析
5.1目标完成情况
上述对策实施完成后,工作人员对实施后的2022年4月-9月站场天然气放空量调查分析,如表4所示。
结论:经过措施实施跟踪,采用新的工艺处置方法、放空作业规划使平均放空量降到1.7万Nm³/月以下,目标达成!
5.2效益检查
5.2.1经济效益
减少天然气放空量效益:天然气平均价1.33元/Nm³;
集中动火前站内阶梯降压降管存减少放空量=减少放空量×天然气单价=5.2万Nm³×1.33元/Nm³=6.916万元;
维检修作业规划后减少放空量=减少放空量×天然气单价=2.89万Nm³×1.33元/Nm³=3.8437万元;
累计节约成本:10.76万元。
5.2.2无形效益
(1)工作人员在活动中分析问题、解决问题的能力得到大幅度提高;(2)工作人员对QC知识的运用有了更加深刻的理解;(3)减少人员工作量,减轻了人员劳动强度;
6 结束语
通过对输气站场天然气放空作业的深入分析,本文提出了有效的控制措施,如优化维检修作业规划、加强操作培训及合理调度。实施这些对策可显著减少天然气浪费,提高能源利用效率,为节能减排做出贡献。
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作者简介:王迎明(1998—),男,汉族,辽宁阜新人,助理工程师,大学本科,主要研究:输气站场工艺设备管理及优化提升。




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